В NASA объяснили причину неудачной стыковки "Союза МС-14" к МКС
Причиной неудачной стыковки пилотируемого космического корабля "Союз МС-14" с МКС стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки "Курс", расположенной на борту МКС. Об этом сообщили в NASA во время трансляции стыковки.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пояснили, что никаких технических проблем с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" нет, причиной неудачной стыковки стала неисправность усилителя системы автоматической стыковки "Курс", которая расположена на борту МКС. В то же время космонавты со станции не могут в ручном режиме пристыковать "Союз МС-14", так как он пилотируемый и на нем отсутствует запасная система телеоператорного управления, которая устанавливается на грузовых кораблях "Прогресс".
Это проблема не с кораблем "Союз", а с усилителем системы "Курс" на борту станции. Корабль невозможно пристыковать в ручном режиме, поскольку данная система не установлена на корабле "Союз МС-14, так как это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту
- пояснили в NASA.
Между тем сообщается, что ЦУП передаст на МКС инструкции по замене усилителя системы стыковки. По предварительной информации, следующие попытки стыковки "Союза МС-14" со станцией могут быть проведены в воскресенье или понедельник. Подробности не сообщаются.
В то же время сообщается, что в настоящее время в ЦУП проводится совещание в связи с неудавшейся пока стыковкой. Ожидается приезд главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает
- говорится в сообщении Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту не смог с первой попытки состыковаться с МКС. В настоящее время он отведен от станции на безопасное расстояние.